9月12日11时30分,随着现场技术人员对8号机B相主变压器就位精度的最终核验完成,8号机A、B、C三相主变压器全部顺利实现卸车就位,标志着该机组核心设备安装进程取得关键突破,为后续电气系统调试及机组整体推进奠定了坚实基础。
7月9日,首台A相主变压器按计划进场。抵达卸车地点后,机械化专业科与大件队迅速进入作业状态。借鉴7号机作业经验,团队进一步优化卸车流程:一方面,提前将从大修厂调拨的马凳按预设位置摆放到位,减少卸车过程中的调整时间;另一方面,安排专人负责液压设备的压力监测,确保拱形平板车在顶升过程中保持水平,避免主变出现倾斜风险。
9月1日,C相主变压器进场。作业过程中,团队继续沿用“优化方案 + 精细管控”模式,通过细化危险源排查清单,对主变推移、就位等关键环节实行全程旁站监督,最终高效完成C相主变卸车就位,且各项精度要求均在规范要求以内。
9月10日,B相主变压器到场。此时团队已积累丰富作业经验,作业流程愈发顺畅。大件队档长马勇与平圩项目机械化科科长田新强依旧冲锋在前,带领团队成员逐项落实作业前检查:从液压千斤顶的性能调试,到推移装置的压力控制,再到就位基准线的复核,每一个环节都严格把控。团队在作业中采用“分步推移 + 实时校准”方式,通过实时监测主变位移精度,确保其精准落位。作业期间,现场突遇短时雷阵雨,团队立即启动应急预案,迅速为设备覆盖防雨棚,同时对作业区域采取防滑处理,在保障人员与设备安全的前提下,在9月12日11时许,随着最后一个千斤顶的落下,B相主变顺利就位,8号机三相主变卸车就位任务圆满收官。
此次8号机主变压器卸车就位工作,项目团队始终秉持 “精益求精、一次成优” 质量文化理念,通过经验复盘优化、风险提前防控、人文关怀保障,不仅实现了核心设备的安全高效就位,更在作业效率、质量管控、应急处置等方面积累了新的实践经验,为后续大型设备安装作业提供了有力参考。